首页设备信息关于煤过滤机刀片的信息

关于煤过滤机刀片的信息

来源:互联网 2022-02-21 22:17:37

为充分发挥清梳联的功效煤过滤机刀片,我公司对清梳联工艺进行优化调整,使成纱质量(特别是成纱棉结)有了显著改善。

一、基本情况

我公司配置的是台湾三明的清梳联设备,工艺流程是煤过滤机刀片

BT往复式自动抓棉机→MH针帘混开棉机→CD双轴流混开棉机→MA清棉机→HCM三刺辊高效开棉机→明正异纤分析机→DX微尘过滤机→FA201B型梳棉机。

我公司的主导产品为CJ14.6tex米通用纱,使用3.0级的美棉,纤维长度28.0mm,马克隆值4.38,短纤维率11.9%,回潮率6.33%,含杂率2.2%。

二、工艺优化

抓棉机以“勤抓少抓,低速高效”为工艺原则。减小小车下降动程和刀片伸出肋条距离,降低打手速度,减少纤维损伤。工艺配置:抓棉打手下降动程3mm,刀片伸出肋条-2mm,打手速度860r/min,小车运行速度12m/min。

考虑到在机棉含杂较多,棉籽、破籽、砂粒等大杂应在开清棉排除。适当收紧CD双轴流混开棉机打手到尘棒的隔距、放大尘棒间隔距,提高开松效果和除杂效率。主要工艺参数:打手速度260r/min,打手到尘棒隔距由14.0mm调为12.0mm;尘棒间隔距由10.0mm调为12.0mm。

降低三刺辊开棉机速度,放大刺辊隔距,收紧除尘刀与刺辊隔距。第一刺辊速度460r/min,第二、三刺辊速度920r/min。第一、二刺辊隔距6mm,第二、三刺辊隔距3mm。除尘刀到第一刺辊隔距5mm,除尘刀到第二刺辊隔距3mm,除尘刀到第三刺辊隔距3mm。

在梳棉工艺不变的情况下,清花工序工艺调整的效果(Premier aQura2棉结和短纤维测试仪测试结果):调前棉结杂质85粒/g,短绒率24.04%;调后棉结杂质76粒/g,短绒率23.87%。

一般认为梳棉机提高锡林、刺辊、盖板速度,加大锡刺比是降低棉结的有效途径。我们在将锡林速度由360r/min提高到430r/min,刺辊速度由810r/min提高到880/min,锡林刺辊速比由2.29提高到2.52,盖板速度由240mm/min提高到320mm/min。提速效果:提速前棉结杂质76粒/g,短绒率23.87%。提速后后棉结杂质78粒/g,短绒率24.26%。

试验表明,梳棉机各部速度,锡刺比并不是越大越好,高速运转对梳棉机各部隔距的精度和设备状态提出了更高的要求,而适当降低锡林速度可保证纤维的顺利转移,减少纤维损伤,避免返花生成棉结。为此我们将锡林速度调回360r/min,刺辊速度调回810r/min。对活动盖板到锡林的隔距、后固定盖板到锡林的隔距进行优化调整试验,将活动盖板到锡林的隔距由0.23、0.20、0.20、0.20、0.23mm调整为0.20、0.18、0.18、0.18、0.20mm;后固定盖板到锡林的隔距从上到下由0.25、0.30、0.36mm放大到0.41、0.46、0.51mm。调整效果:改前棉结杂质83粒/g,短绒率23.80%。改后棉杂65粒/g,短绒率22.31%。试验表明,适当放大后固定盖板隔距,收紧活动盖板隔距,对去除生条结杂、降低短绒效果显著。

三、成纱质量对比

通过对清梳工艺的优化,CJ14.6tex米通用纱成纱质量指标明显提高,见表1。

煤过滤机刀片

用该配棉成分同时供应JC/T60/40 13.1tex品种,清梳工艺优化前后的成纱质量对比见表2。

煤过滤机刀片

四、结 语

清梳工艺要贯彻“早落少碎,柔性梳理”的工艺原则,在优化好各部位速度的前提下,要尽量收紧主梳理区隔距,预分梳区要以理顺纤维,为主梳理区进行精细梳理做准备,隔距宜适当放大。

作者:曹茂春 帛方纺织有限公司

编辑:中国纱线网新媒体团队

凡本网注明“来源:砂石装备网”的所有作品,版权均属于砂石装备网,转载请注明。

凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点及对其真实性负责。

如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。

  • 申请入驻